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工控機常見的五大故障其原因為何工控機故障的原因是什么?依據一些故障的原因,故障可以大致分成五類:一、使用環境造成的故障,使用環境造成的原因包含:電源不穩定,電磁干擾,工作環境溫度高或低,甚至是出現雷擊等因素。產品防御和工作評級。建議遵照工控機故障檢測的五項原則:首要,軟件優先,硬件優先,外部優先,內部優先,電源優先,之后是組件,通用優先,特殊優先,簡單優先然后復雜。深入分析硬件前的軟件,并在檢查硬件故障前將其從操作系統和應用程序軟件中排除;外部和內部就是指從連接的采集卡,相機...
2022-2-14 查看詳情西門子直流調速器常見故障代碼表F02錯誤的相序(電子板電源5U1,5V1,5W1)F03電源頻率不在45Hz~65Hz范圍內或頻率變化>12Hz/秒,參見第10章(在性能差的電網上運行)。F04相位出錯,網側熔斷器熔斷當電源電壓被切斷而端子37(ON)通電時發生。F05電源電壓超出了允許偏差范圍(+15/-20%)。F06通過串行接口收到的數據,奇偶校驗錯誤。F07通過串行接口收到的數據,句法錯誤。F08通過串行接口收到的數據,幀錯誤。F09通過串行接口收到的數據,溢出錯誤。...
2022-2-14 查看詳情變頻器維修最常見的故障有哪些1.維修變頻器整流塊損壞變頻器整流橋的損壞也是變頻器的常見故障之一,早期生產的變頻器整流塊均以二極管整流為主,目前部分整流塊采用晶閘管的整流方式(調壓調頻型變頻器)。中、大功率普通變頻器整流模塊一般為三相全波整流,承擔著變頻器所有輸出電能的整流,易過熱,也易擊穿,其損壞后一般會出現變頻器不能送電、保險熔斷等現象,三相輸入或輸出端呈低阻值(正常時其阻值達到兆歐以上)或短路。在更換整流塊時,要求其在與散熱片接觸面上均勻地涂上一層傳熱性能良好的硅導熱膏,...
2022-2-12 查看詳情伺服電機維修常見故障原因與排除方法一、通電后伺服電動機不能轉動,但無異響,也無異味和冒煙。1.故障原因①電源未通(至少兩相未通);②熔絲熔斷(至少兩相熔斷);③過流繼電器調得過??;④控制設備接線錯誤。2.故障排除①檢查電源回路開關,熔絲、接線盒處是否有斷點,修復;②檢查熔絲型號、熔斷原因,換新熔絲;③調節繼電器整定值與電動機配合;④改正接線。二、通電后伺服電動機不轉有嗡嗡聲1.故障原因①轉子繞組有斷路(一相斷線)或電源一相失電;②繞組引出線始末端接錯或繞組內部接反;③電源回路...
2022-2-12 查看詳情伺服電機維修故障報警原因1、伺服系統故障出現報警的原因:(1)檢測軸脈沖編碼器信號斷線、短路和信號丟失。(2)檢測編碼器內部故障,造成信號無法正確接收。2、電機上電,機械運動異??焖僭蛴校海?)檢測脈沖編碼器接線是否錯誤。(2)檢測脈沖編碼器聯軸節是否損壞。(3)測速發電機端子是否接反和信號線是否接錯。伺服電機報警原因3、報警中因程序錯誤,操作錯誤引起的報警。(1)主電路故障和進給速度太低。(2)脈沖編碼器電源電壓太低。(3)脈沖編碼器不良。(4)輸編碼器沒有信號。4、坐標...
2022-2-12 查看詳情安川機器人伺服電機常見故障和維修方法1、安川機器人伺服電機在很低的速度運行時,時快時慢,象爬行一樣,怎么辦?伺服電機出現低速爬行現象一般是由于系統增益太低引起的,請調整參數N.10、N.11、N.12,適當調整系統增益,或運行驅動器自動增益調整功能。2、機器人數字式交流伺服系統MHMA2KW,試機時一上電,電機就振動并有很大的噪聲,然后驅動器出現16號報警,該怎么解決?這種現象一般是由于驅動器的增益設置過高,產生了自激震蕩。請調整參數N.10、N.11、N.12,適當降低系統...
2022-2-11 查看詳情匯川變頻器報警err02維修Err02E02加速過電流1.主回路輸出接地或短路;2.電機是否進行了參數調諧;3.負載太大;處理1.排除接線等外部問題;2.電機參數調諧;3.減輕突加負載;第1步:根據客戶的故障現象描述,評估該產品的可修復性。第2步:客戶寄/送到我司,登記入庫,等待檢測。第3步:工程師檢測故障點,出具檢測報告書,確定維修價格及維修周期。第4步:維修報價,等待客戶確認。同意則進行維修,不同意則原機返回。第5步:維修ok,測試正常。第6步:試機成功。第7步:客戶付款...
2022-2-10 查看詳情